無錫鑄造廠——注塑機尾板工藝升級
無錫鑄造廠自2020年5月份開始大量生產加工注塑機模板,但近期在不同型號的尾板腳板最高點處發現了有凹縮、塌陷現象,從而產生報廢,給公司帶來了不少的損失與浪費!
公司領導高度重視,并給出了相關工作指示:1、立即組建技術小組解決問題;2、在問題解決前加強檢驗檢測,絕不能有一件殘次品流出到市場。8月3日許總召集技術、質量、生產部等技術小組人員開展質量分析會議,經過層層分析與篩查,終于找到問題的關鍵所在:“尾板因其鑄件結構上有兩只腳板最高點距離產品整體高點相差300-500mm,鐵水靜壓頭高度(澆口杯最低點至產品最高點距離)不足就會導致鑄件最高點補縮不足,從而導致鑄件凹縮。”
發現問題、找到問題、解決問題,這是我們每一個求精人的一貫作風,接下來我們要做的就是如何解決問題。經過討論,我們發現如果單純將砂箱整體加高,雖然能解決問題,但是會浪費大量的砂子、樹脂和固化劑,無形中提高了生產成本,這個時候許總站了出來,承擔了他技術小組組長的重任,在會上果斷提出由技術部設計砂冒口圈,單獨加高兩只腳板冒口高度,進而給鑄件最高點提供足夠的靜壓力。
團結一心、群策群力,只要我們針對產品質量問題點認真分析,不斷總結,跟蹤到位,就會肯定找到解決問題或改善問題的辦法。自8月4日尾板的工藝改進以來,我們生產的此類產品再無一件最高點產生凹縮。